第83章 不稳定工作线(1 / 3)

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主要是确定喘振出现的原因,到底是设计缺陷,还是制造缺陷,还是单纯的进气工况过于恶劣。

常浩南缓缓做了一个深呼吸。

……

“阎工,要不你先去休息一会?”

一整个晚上的时间很快过去。

“一个轴上的压气机和涡轮的转速相等……”

而这项任务的第一步,也是最核心的步骤,就是找到涡喷14发动机的各个部件的共同工作条件,建立共同工作方程。

正好是常浩南大概知道该怎么做的部分。

于是他找到阎良这边的负责人林刚,借了一台试飞院的工作站,便进入了忘我的工作状态中。

现在时间就是一切,为了提高效率,肯定是要动用系统来帮忙的。

因此当务之急是理清整个问题的完整解决思路,才能在系统中形成项目。

“对于现状态的阀口开度,R点的瞬时流量无疑太大,亦即此时压气机能够提供的压升又远小于对应同样流量压力调节活口所需要的压降,因此在压力调节活口的限制下,通过压气机的流量必须再减小,而压气机后部的压力不断上升,压缩系统的瞬时工作点由R重新向原失速起始点o靠近。”

“没错,所以大家现在要以最快的速度找到这个位置,让所里面去做逼喘试验,试试看能不能复现这个问题!”

“所以o点就是系统最初的不稳定工作点,我们需要找出压气机中最早出现符合这个点所示工况的位置,就是最早出现流动分离的喘振诱发点?”

“另外,等一会跟601所那边的同志们碰个头,把进气道的流量数据也拿过来参考一下。”

“你们看,我已经把喘振的振荡环单独剥离出来了,上面的o-A、A-b、b-R和R-o是喘振过程中的四阶段工况。”

想到这里,常浩南从旁边抽出了一张草稿纸。

叶轮机械流动分离的相关计算相当复杂,又并不是他最擅长的领域,还是动笔比较稳妥。

直接对发动机部件级数学模型进行分析绝对不是这个时代的计算机能够完成的事情,也没有这个必要,因此第二步应该是对模型进行合理的简化。

“各部件间流量连续”

常浩南在纸上写下了第一条原则。

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